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工業(yè)污水廠提標(biāo)改造工藝

  某工業(yè)園區(qū)污水處理廠,主要服務(wù)范圍為所在工業(yè)園內(nèi)居民生活區(qū)、精細(xì)化工區(qū)、海洋裝備制造區(qū)、石油化工區(qū),設(shè)計(jì)處理規(guī)模為5x104m3/d。進(jìn)廠污水中,工業(yè)廢水占90%以上,且進(jìn)水可生化性極差、水質(zhì)復(fù)雜多變、部分指標(biāo)超標(biāo)嚴(yán)重,原處理工藝無(wú)法保障出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

  隨著工業(yè)園區(qū)不斷發(fā)展以及對(duì)環(huán)境要求的逐步提高,該污水處理廠不僅亟需解決如此復(fù)雜的現(xiàn)狀問(wèn)題,也面臨著提標(biāo)改造的嚴(yán)峻任務(wù)。根據(jù)相關(guān)要求,該污水處理廠于2015年11月完成了提標(biāo)改造。結(jié)合該污水廠實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)和工業(yè)園區(qū)發(fā)展情況,確定了設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì),出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)—級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)及廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)二時(shí)段一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的較嚴(yán)值,具體進(jìn)、出水水質(zhì)見(jiàn)表1。

1.jpg

  一、提標(biāo)改造前概況

  1.1 運(yùn)行情況

  該廠原采用A/O微孔曝氣氧化溝工藝,工藝流程為“污水—粗格柵及提升泵房—細(xì)格柵及旋流沉砂池—A/O微孔曝氣氧化溝—沉淀池—紫外線消毒間—排放”。出水排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)及廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)二時(shí)段二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的較嚴(yán)值。

  1.2 存在問(wèn)題

 ?、俑?a href="http://oldhukaiwen.com/" target="_blank" class="keylink">水質(zhì)指標(biāo)均無(wú)法穩(wěn)定達(dá)到提標(biāo)后的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),尤其是COD和氮的處理難度較大:原處理工藝中,進(jìn)水難生物降解或不可生物降解COD比例較高,出水COD不穩(wěn)定;進(jìn)水氨氮波動(dòng)較大,出水氨氮、TN不穩(wěn)定。

 ?、谶M(jìn)水不利于生化處理:水質(zhì)波動(dòng)較大,成分復(fù)雜,可能存在有毒有害物質(zhì),有機(jī)物和氨氮沖擊負(fù)荷大;可生化性極差,碳源不足,進(jìn)水B0D5普遍低于30mg/L,B/C值小于0.3,極端B/C值低于0.1;管網(wǎng)存在海水倒灌的問(wèn)題,氯離子濃度偏高(271~4191mg/L),對(duì)活性污泥生長(zhǎng)繁殖抑制較大。

 ?、垩趸瘻匣钚晕勰酀舛绕?、活性極差:因進(jìn)水水質(zhì)原因,氧化溝活性污泥MLVSS濃度約為1000mg/L,SVI約為30mL/g,污泥活性極差。

  ④氧化溝存在死水區(qū),有效池容利用不足:氧化溝轉(zhuǎn)角導(dǎo)流墻設(shè)計(jì)和推流器布置不合理,導(dǎo)致轉(zhuǎn)角區(qū)域存在死水區(qū)。

  二、提標(biāo)改造方案

  2.1 工藝流程

  本提標(biāo)改造工程關(guān)注的重點(diǎn)應(yīng)為COD和TN的去除,改造總體思路如下:

 ?、?gòu)?qiáng)化降解COD:在優(yōu)化氧化溝生物處理的基礎(chǔ)上,通過(guò)增加混凝沉淀、膜過(guò)濾、臭氧催化氧化及活性炭吸附等工藝去除難降解COD。

 ?、趶?qiáng)化生物脫氮:生物脫氮是目前最為經(jīng)濟(jì)可行的工藝路線。為此必須保證生物系統(tǒng)一定的污泥量,因此在氧化溝增加MBBR工藝(流動(dòng)床生物膜反應(yīng)器)維持合理的污泥濃度、增強(qiáng)硝化效果,并增設(shè)污泥內(nèi)回流泵增強(qiáng)反硝化。為保障良好的反硝化效果,增加碳源投加設(shè)施。

  ③控制進(jìn)水水質(zhì):工業(yè)園區(qū)內(nèi)企業(yè)廢水排放需逐步嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。

  根據(jù)上述改造思路,確定改造后的生產(chǎn)工藝為“MBBR氧化溝+混凝沉淀+超濾+臭氧催化氧化(輔以活性炭吸附)”,工藝流程如圖1所示。

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  2.2 方案及參數(shù)

  ①氧化溝(改造)

  原氧化溝為A/O工藝,總停留時(shí)間為15.1h,池容滿足生物脫氮除磷要求,但由于進(jìn)水有機(jī)物濃度偏低、可生化性較差,為此在氧化溝中增加MBBR工藝,在氧化溝內(nèi)投加懸浮填料:好氧段停留時(shí)間為9.8h,將其分為兩部分,其中一部分投加懸浮填料3400m3,填料投加比為35%。

  原氧化溝內(nèi)采用回流門控制內(nèi)回流,回流效果不理想,增加混合液內(nèi)回流栗強(qiáng)化反硝化效果,每組池子分別設(shè)置2臺(tái)穿墻泵,單泵(Q=213I7s,混合液內(nèi)回流比可達(dá)150%。為改善氧化溝水力條件,在原轉(zhuǎn)角處進(jìn)行導(dǎo)流墻改造,拆除導(dǎo)流墻共24處,新建12處導(dǎo)流墻。同時(shí),增加8臺(tái)推流器,單機(jī)功率為3.1kW。

 ?、诩渌拔勰嗷亓鞅梅?改造)

  原集配水井土建規(guī)模為10x104m3/d,設(shè)備規(guī)模為5x104m3/d,配備2臺(tái)回流污泥泵(1用1備),單泵流量為1100m3/h,回流比為53%,偏小。本工程增設(shè)2臺(tái)污泥回流滎,單滎流量為1100m3/h,加上已有2臺(tái)回流栗,2用2備,均回流至氧化溝內(nèi),提高污泥回流比最大至100%,以提高氧化溝的抗沖擊負(fù)荷能力。

 ?、鄱翁嵘梅?新建)

  沉淀池出水經(jīng)二次提升泵房提升后接人高效沉淀池。二級(jí)提升采用潛水離心泵。設(shè)計(jì)規(guī)模:5x104m3/d,總變化系數(shù)fc=1.38。配備4臺(tái)潛水離心泵(3用1備),單泵(Q=1100m3/h,P=28kW。

  ④高效沉淀池(新建)

  沉淀池出水經(jīng)二次提升泵房提升后接人高效沉淀池,進(jìn)一步去除懸浮物、BOD5、COD、重金屬、乳化油等其他工業(yè)廢水污染物和化學(xué)除磷。設(shè)計(jì)規(guī)模為5x104m3/d,總變化系數(shù)心=1.38,并考慮膜過(guò)濾車間20%(膜反洗排水和溢流水)的回流量。高峰時(shí)表面負(fù)荷為12.4m3/(m2•h),平均時(shí)表面負(fù)荷為9.4m3/(m2•h),有效水深為6.25m?;炷齽㏄AC投加量為40mg/L,絮凝劑PAM投加量為0•1mg/L。并輔以粉末活性炭投加,水質(zhì)異常時(shí)去除生物無(wú)法降解的溶解性有機(jī)物和痕量重金屬,投加量為125kg/h,最大粉末活性炭投加量為60mg/L。

 ?、菽み^(guò)濾車間(新建)

  該單元是本次提標(biāo)改造的核心處理單元。超濾膜系統(tǒng)采用浸沒(méi)式聚偏氟乙烯(PVDF)簾式中空纖維膜,設(shè)計(jì)產(chǎn)水能力為5x104m3/d,總變化系數(shù)h=1.38,膜平均孔徑為0.02〜0.04,名義通量為31.017(m2.h),跨膜壓差(TMP):0~35kPa。分為8個(gè)膜單元、每個(gè)膜單元4個(gè)膜組器,共計(jì)32個(gè)膜組器,總膜面積為67200m2

 ?、蕹粞醮呋趸佑|池(新建)

  該單元用于降解剩余的難降解有機(jī)污染物,具備消毒、氧化、脫色等多種功能。設(shè)計(jì)規(guī)模:5x104m3/d,總變化系數(shù)心=1.38,6座反應(yīng)池,單池水力停留時(shí)間為1h,單池催化劑接觸時(shí)間為0.5h,正常濾速為5.13m/h,強(qiáng)制濾速為6.16m/h。采用周期性氣水沖洗方式,沖洗周期為1次/15d,沖洗程序:氣沖—?dú)馑疀_—水沖,沖洗強(qiáng)度:氣沖15L/(m2.s),水沖12L/(m2.s)。

  三、運(yùn)行效果及分析

  提標(biāo)改造投產(chǎn)前、后七年多來(lái)處理系統(tǒng)對(duì)各水質(zhì)指標(biāo)的處理情況和運(yùn)行效果見(jiàn)表2。

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  3.1 對(duì)COD的去除效果

  由表2可見(jiàn),改造前進(jìn)水COD平均值為143mg/L,出水COD平均值為47.3mg/L,平均去除率為66.1%;改造后進(jìn)水COD平均值為145mg/L,出水COD平均值為26.0mg/L,平均去除率為80.4%,出水COD穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

  改造前,由于進(jìn)水水質(zhì)復(fù)雜、可生化性差,系統(tǒng)微生物活性較差,且無(wú)法去除難生物降解的有機(jī)物,對(duì)COD的處理無(wú)法穩(wěn)定達(dá)標(biāo),且出水水質(zhì)波動(dòng)較大;改造后,通過(guò)投加碳源(乙酸)提高了水質(zhì)可生化性,改造導(dǎo)流墻改善了水力條件,氧化溝的污泥濃度由1500mg/L提高到了3500mg/L;通過(guò)MBBR工藝形成了復(fù)合式生化系統(tǒng),在懸浮活性污泥與懸浮填料表面的生物膜的共同作用下,大大提高了系統(tǒng)的抗沖擊負(fù)荷能力;后續(xù)又經(jīng)過(guò)高效沉淀池的混凝沉淀(輔以活性炭吸附)、超濾膜系統(tǒng)的過(guò)濾、臭氧催化氧化池的臭氧和羥基自由基(*OH)的強(qiáng)氧化能力將水中殘留的難降解有機(jī)物進(jìn)一步氧化分解,使得出水COD穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

  3.2 對(duì)NH3-N的去除效果

  由表2可見(jiàn),改造前進(jìn)水NH3-N平均值為10_3mg/L,出水NH3-N平均值為2.29mg/L,平均去除率為83.8%;改造后進(jìn)水NH3-N平均值為3.5mg/L,出水NH3-N平均值為0.41mg/L,平均去除率為86.7%,出水NH3-N穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

  改造前,系統(tǒng)對(duì)氨氮的去除效果并不穩(wěn)定,當(dāng)發(fā)生進(jìn)水氨氮沖擊時(shí),出水氨氮濃度會(huì)隨之提高,系統(tǒng)抗沖擊能力較差。改造后,進(jìn)水氨氮較改造前降低了6.8mg/L,水質(zhì)波動(dòng)也大幅減小,但去除率卻比改造前提高了。除了通過(guò)加大碳源投加量改善活性污泥生物活性外,還通過(guò)在好氧池投加懸浮填料,保證污泥齡較長(zhǎng)的硝化細(xì)菌可以較好地保留在填料上,進(jìn)而強(qiáng)化了硝化性能,使得系統(tǒng)的抗沖擊能力提升,處理效果提升。

  3.3 對(duì)TN的去除效果

  由表2可見(jiàn),改造前進(jìn)水TN平均值為16.8mg/L,出水TN平均值為9.2mg/L,平均去除率為43.8%;改造后進(jìn)水TN平均值為11.8mg/L,出水TN平均值為3.8mg/L,平均去除率為68.0%,出水TN穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

  改造前,由于進(jìn)水可生化性較差,進(jìn)水B0D5/TN平均值僅為2.67,碳源不足是脫氮效率偏低的重要原因;另外,原氧化溝內(nèi)采用缺氧區(qū)到好氧區(qū)的回流門控制內(nèi)回流,回流效果不理想,導(dǎo)致好氧區(qū)的硝酸鹽氮無(wú)法回流到缺氧區(qū)進(jìn)行反硝化。改造后,通過(guò)投加80mg/L的乙酸,為反硝化提供了充足的碳源;在氧化溝缺氧區(qū)到好氧區(qū)增加了混合液內(nèi)回流栗,將好氧區(qū)的硝酸鹽氮回流到缺氧區(qū)進(jìn)行反硝化;另外,MBBR工藝提升硝化效率也促進(jìn)了反硝化效果,強(qiáng)化了脫氮效果。

  3.4 對(duì)TP的去除效果

  由表2可見(jiàn),改造前進(jìn)水TP平均值為3.24mg/L,出水TP平均值為1.12mg/L,平均去除率為61.2%;改造后進(jìn)水TP平均值為2.42mg/L,出水TP平均值為0.19mg/L,平均去除率為90.8%,出水TP穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

  改造前,主要依賴生物除磷,進(jìn)水bod5/tp平均值僅為13.8,碳源依然偏低;活性污泥有機(jī)成分偏低,容易沉降,同時(shí)原氧化溝部分導(dǎo)流墻設(shè)計(jì)不合理,存在水力死角,導(dǎo)致大量活性污泥沉降到氧化溝池底,污泥脫水量嚴(yán)重偏低,因此生物聚磷后吸附在污泥中無(wú)法及時(shí)排出系統(tǒng),除磷效率很不理想。改造后,一方面通過(guò)投加乙酸為生物除磷提供了足夠的碳源,改善了污泥活性,另一方面對(duì)原氧化溝轉(zhuǎn)角處導(dǎo)流墻進(jìn)行了改造、增加了8臺(tái)推流器,水力條件大幅改善,活性污泥流動(dòng)均勻,污泥沉降問(wèn)題得到了解決;同時(shí),由于懸浮填料可以富集并固定泥齡較長(zhǎng)的硝化細(xì)菌,通過(guò)MBBR的泥齡分置功能保證了系統(tǒng)以短泥齡運(yùn)行,通過(guò)強(qiáng)化排泥保證除磷效果;除了強(qiáng)化生物除磷,考慮到進(jìn)水TP波動(dòng)較大,利用高效沉淀池投加硫酸鋁和PAM對(duì)生物除磷無(wú)法去除的磷酸鹽進(jìn)行化學(xué)除磷,充分保障了出水TP穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

  3.5 對(duì)SS的去除效果

  由表2可見(jiàn),改造前進(jìn)水SS平均值為96mg/L,出水SS平均值為11mg/L,平均去除率為88.1%;改造后進(jìn)水SS平均值為93mg/L,出水SS平均值為2rng/L,平均去除率為97.5%,出水55穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

  改造前,由于系統(tǒng)進(jìn)水可生化性差,污泥活性偏低,絮凝沉淀效果較差,雖然投加了PAC/PAM輔助混凝,出水SS仍然偏髙。改造后,通過(guò)上述改造措施,強(qiáng)化了生化系統(tǒng);新建了高效沉淀池,進(jìn)一步強(qiáng)化了混凝沉淀;新建了超濾膜池,膜平均孔徑為0.02〜0.04pm,可攔截生物處理和混凝沉淀未能沉降的顆粒、膠體、大分子有機(jī)物等物質(zhì),充分地保障了出水SS的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

  四、經(jīng)濟(jì)效益分析

  該廠提標(biāo)改造工程總投資為1.33億元。提標(biāo)改造前單位電耗為0.20kW•h/m3,提標(biāo)改造后單位電耗為0.35kW•h/m3;提標(biāo)改造前藥費(fèi)為0.02元/m3,提標(biāo)改造后藥費(fèi)為0.67元/m3。

  五、結(jié)論

  該提標(biāo)改造工程針對(duì)工業(yè)園區(qū)進(jìn)廠水可生化性差、難生物降解有機(jī)物含量高、水質(zhì)波動(dòng)大等特點(diǎn),在原有二級(jí)處理工藝基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,采用了“MBBR氧化溝+混凝沉淀+超濾+臭氧催化氧化(輔以活性炭吸附)”工藝。該工藝首先采用MBBR技術(shù)對(duì)氧化溝進(jìn)行改造,強(qiáng)化生物降解有機(jī)物和脫氮除磷的能力,然后通過(guò)“混凝沉淀+超濾”單元進(jìn)一步去除水中有機(jī)物和懸浮物,最后采用臭氧催化氧化工藝徹底去除難降解有機(jī)物。提標(biāo)改造投產(chǎn)后三年多來(lái),該工藝實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行,效果理想,對(duì)類似工業(yè)園區(qū)污水處理廠的工藝選型具有借鑒意義。( >

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