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水泥窯協(xié)同處置危廢污泥管道入爐口的改造

  近年來,隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,危險廢物的種類和數(shù)量出現(xiàn)了大幅度的上升,后續(xù)的處置和監(jiān)管面臨著巨大的壓力,利用焚燒、填埋處置和超期超量貯存危險廢物形成的潛在環(huán)境安全隱患日趨加重。水泥窯協(xié)同處置作為危廢的處置方式之一,引起許多水泥和環(huán)保企業(yè)的關(guān)注。用廢棄物替代燃料的使用量最大限度的提高了能源的回收,同時也解決了這些廢棄物對環(huán)境產(chǎn)生的不良影響。由于水泥窯協(xié)同處置危廢技術(shù)還未完全成熟,因此在協(xié)同處置過程中不免會對水泥窯系統(tǒng)造成一定的影響。

  一、某水泥廠概況及主要問題分析

  某水泥廠是一家專業(yè)生產(chǎn)水泥熟料的環(huán)保型、節(jié)能型大型現(xiàn)代化企業(yè),擁有一條5000t/d回轉(zhuǎn)窯熟料生產(chǎn)線,配套Φ4.8m×72m回轉(zhuǎn)窯,TDF分解爐和9MW純低溫預(yù)熱發(fā)電系統(tǒng)。該水泥廠除熟料生產(chǎn)系統(tǒng)外,還包括垃圾焚燒系統(tǒng)、漿渣處置系統(tǒng)、污泥處置系統(tǒng)、旁路放風(fēng)系統(tǒng)和窯灰入爐系統(tǒng)等。

  該水泥廠采用中礦雙柱塞泵系統(tǒng)進(jìn)行污泥及廢液的入爐處置,其工作原理是,通過泵將廢液從廢液罐車中打入污泥倉,廢液沿污泥倉底部的下料管進(jìn)入集液箱,此時通過液壓站控制柱塞泵的兩個柱塞往復(fù)運動,交替的將集液相中的廢液通過管道泵送入分解爐進(jìn)行處置。廢液入分解爐的數(shù)量可以通過控制泵送流量來實現(xiàn)。在實際生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)在利用污泥系統(tǒng)處置廢液時對窯系統(tǒng)的正常運行會造成一定的影響。

  正常情況下該水泥廠的分解爐出口溫度控制在895℃左右,入窯生料的分解率維持在90%~95%,在窯內(nèi)26~28m處是不會出現(xiàn)結(jié)皮的,但是在利用污泥系統(tǒng)處置廢液期間,入窯生料的分解率有所降低,且分解爐出口的溫度波動較大,在窯內(nèi)26~28m處也時常會出現(xiàn)結(jié)皮。經(jīng)過分析之后,認(rèn)為是污泥管在分解爐入口的設(shè)計不合理導(dǎo)致了上述現(xiàn)象。

  原污泥管的入口在噴煤管的正上方,和三次風(fēng)管的入爐口位置呈大約90°,并且污泥管伸入分解爐的長度為20~30cm,這樣設(shè)計的不合理之處主要有以下幾方面:

  (1)污泥管入口在噴煤管的正上方,噴入分解爐的廢液下降至噴煤管處時會影響煤粉的燃燒,還可能在噴煤管入分解爐口形成結(jié)焦,影響煤粉的正常噴入,從而導(dǎo)致分解爐內(nèi)溫度達(dá)不到入窯生料的分解溫度,影響分解率。

  (2)污泥管伸入分解爐的長度略短,噴入分解爐的廢液有部分會沿著分解爐壁向下流,這部分廢液會附著在耐火磚和澆注料上,當(dāng)其燃燒時,有的熱量散不出去,從而燒毀耐火材料,影響耐火材料的使用壽命。廢液中含有重金屬和有害成分,長期與耐火材料接觸會對其進(jìn)行腐蝕,有些廢液甚至?xí)B入耐火材料內(nèi),從而造成損壞。

  (3)污泥管入口和三次風(fēng)管入口呈90°,當(dāng)從三次風(fēng)管進(jìn)入分解爐的風(fēng)沿爐壁做順時針切線運動時會將噴入分解爐的廢液帶入到三次風(fēng)管內(nèi),其內(nèi)部打有澆注料,若廢液在三次風(fēng)管內(nèi)燃燒會造成局部高溫,損壞三次風(fēng)管內(nèi)的澆注料。

  (4)廢液呈一股噴入分解爐內(nèi),一般在分解爐內(nèi)未處置完全,剩余未處置的廢液會進(jìn)入煙室和窯內(nèi)繼續(xù)燃燒,這樣會破壞窯系統(tǒng)的熱平衡,廢液含有一定的熱值,在窯內(nèi)燃燒時造成局部高溫,使液相提前出現(xiàn),從而形成結(jié)皮。呈一股噴入分解爐的廢液,其在分解爐中燃燒時還會造成分解爐內(nèi)及分解爐出口溫度和負(fù)壓的波動,從而影響分解爐運行的穩(wěn)定性。

  二、技改方案

  針對以上出現(xiàn)的問題,提出了以下技改方案(如圖1):

1.jpg

  (1)將污泥管入分解爐口位置進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整之后其和三次風(fēng)管入口呈接近180°,并且不在噴煤管的正上方。這樣可以盡可能的減少廢液對噴煤管和三次風(fēng)管的影響。

  (2)污泥管伸入分解爐的長度大約50~60cm,這樣可以最大限度的減少廢液和分解爐內(nèi)耐火材料的接觸。

  (3)在污泥管入口位置增加壓縮空氣管,對入分解爐的廢液進(jìn)行打散,這樣可以使呈一股入爐的廢液分散,由于入爐廢液體積分散變小,廢液幾乎可以在分解爐內(nèi)燃燒完全,不會有過多剩余的廢液進(jìn)入到窯內(nèi)燃燒。

  三、技改效果

  技改前后,筒體掃描圖對比見圖2,從圖2上可以看出技改后在窯內(nèi)26~28m處未出現(xiàn)結(jié)皮現(xiàn)象,窯筒體溫度正常,窯內(nèi)結(jié)皮的減少能保證窯內(nèi)良好的通風(fēng),從而使熟料的產(chǎn)質(zhì)量有所提高。

2.jpg

  技改前后,預(yù)熱器系統(tǒng)的主要參數(shù)如表1所示,從表1中可以看出技改后生料的喂料量增加了10t/h,分解爐出口溫度和出口負(fù)壓的波動范圍變小,這使分解爐的運行更加平穩(wěn),為入窯生料的分解提供了相對穩(wěn)定的環(huán)境,技改后入窯生料的分解率一直維持在90%以上,明顯高于技改前的分解率。

3.jpg

  技改后,分解爐內(nèi)污泥管入口下方的耐火磚使用壽命也有所增長,技改前污泥管入口下方的耐火磚使用10個月就由于損壞進(jìn)行更換,最近一次檢修期間進(jìn)入分解爐發(fā)現(xiàn)對應(yīng)位置的耐火磚完好無損,此次檢修距技改后已經(jīng)過了13個月。

  四、結(jié)語

  我國水泥窯協(xié)同處置危廢起步晚,技術(shù)還不成熟,但是近幾年在水泥窯協(xié)同處置危廢方面做了積極的嘗試,并且取得了顯著的效果,已逐步建立起一套協(xié)同處置的技術(shù)體系。目前越來越多的水泥企業(yè)進(jìn)入到協(xié)同處置的領(lǐng)域,由于各水泥企業(yè)的預(yù)熱器系統(tǒng)和窯系統(tǒng)存在一定的差異,在設(shè)計協(xié)同處置路線時要綜合考慮,盡可能在處置危廢節(jié)約能源的基礎(chǔ)上將對窯系統(tǒng)的影響降到最低。( >

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