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石油化工含油污泥脫水技術(shù)

  含油污泥一般是由油包水和水包油型乳狀液以及懸浮固體組成,多數(shù)污泥粒子屬“油性固體”(如瀝青質(zhì)、膠質(zhì)和石蠟等),質(zhì)軟;和水的密度差較小、含水率較高、持水力較強(qiáng)。由于煉化企業(yè)污水處理上游生產(chǎn)系統(tǒng)使用了大量的化學(xué)藥劑,導(dǎo)致含油污泥成分復(fù)雜,污泥乳化嚴(yán)重,難以沉降。含油污泥體積龐大,若不加處理直接排放,不但占用大量耕地,伴有惡臭氣體產(chǎn)生,而且對周圍土壤、水體、空氣都將造成污染。污泥中還含有大量的病原菌、寄生蟲(卵)、銅、鋅、鉻、汞等重金屬,鹽類以及多氯聯(lián)苯、二噁英、放射性核素等難降解的有毒有害物質(zhì)。其中煉化污水處理中的含油污泥已被列為危險固體廢棄物進(jìn)行管理,隨著環(huán)保要求日益嚴(yán)格,其無害化、減量化、資源化成為必然的發(fā)展趨勢,而污泥脫水是污泥最終處置的前提。煉化企業(yè)產(chǎn)生的含油污泥屬于危險廢物。含油污泥脫水前含水率99.8%,該企業(yè)通過疊螺式污泥脫水機(jī)進(jìn)行機(jī)械脫水,將含水率降低至80%以內(nèi)。由于煉化企業(yè)上游生產(chǎn)化學(xué)添加成分復(fù)雜,間接導(dǎo)致含油污泥成分復(fù)雜,污泥乳化嚴(yán)重,難以沉降。降低污泥的含水率可以降低后續(xù)污泥處理的設(shè)備負(fù)荷和處理難度,明顯減少后續(xù)處置費(fèi)用。

  1、試驗條件

  1.1 試驗裝置

  污水處理場產(chǎn)生的含油污泥采用疊螺式污泥脫水。螺式脫水機(jī)運(yùn)用螺桿擠壓原理,將污泥的濃縮和壓濾脫水在一個筒內(nèi)完成。污泥進(jìn)入濾體后,螺旋軸旋轉(zhuǎn)帶動固定環(huán)、游動環(huán)相對游動擠壓,使濾液從疊片間隙快速流出,實現(xiàn)迅速濃縮脫水機(jī)本體主要是由過濾體和螺旋軸所構(gòu)成,過濾體又分濃縮和脫水兩部分。當(dāng)污泥進(jìn)入濾體后,利用固定環(huán)、游動環(huán)的相對游動,使濾液通過疊片間隙快速向外排出,迅速濃縮,污泥向脫水部推移,當(dāng)污泥進(jìn)入到脫水部時,在濾腔內(nèi)的空間不斷縮小,污泥內(nèi)壓不斷增強(qiáng),再加上出泥處背壓板的背壓作用,使其達(dá)到脫水,干泥不斷排出機(jī)外。

  污水處理場疊螺式污泥脫水機(jī),工藝流程如圖1所示。

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  整體采用疊螺脫水主機(jī)采用不銹鋼材質(zhì),加藥系統(tǒng)采用UltromatC2000自動加藥系統(tǒng)。通過液位控制螺桿泵轉(zhuǎn)速及主機(jī)轉(zhuǎn)速,從而進(jìn)行自動調(diào)整,該試驗為保證試驗數(shù)據(jù)有效,采用人工控制,以保證主機(jī)轉(zhuǎn)速、螺桿泵轉(zhuǎn)速處于人為可控。

  1.2 含油污泥性質(zhì)

  該部分含油污泥為凈化水場隔油池及氣浮機(jī)底部排放的油泥及氣浮機(jī)上部產(chǎn)生的浮渣混合產(chǎn)生。含水率較生化污泥、污泥濃度高。壓縮系數(shù)α表示在單位壓力增量作用下,污泥孔隙比的減小。

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  1.3 絮凝劑

  試驗投加絮凝劑為陽離子聚丙烯酰胺,相對分子質(zhì)量800萬,水解度30%,固含量≥88%。

  1.4 測定指標(biāo)及方法

  采用CJ/T221-2005城市污水處理廠污泥檢驗方法。污泥含水率采用重量法標(biāo)準(zhǔn)測定步驟進(jìn)行測定。

  2、結(jié)果與討論

  2.1 不同污泥濃度對含水率的影響

  通過采用不同濃度的含油污泥進(jìn)行脫水處理,初始污泥濃度5000mg/L。不斷提高污泥濃度,脫水后含油污泥含水率出現(xiàn)了變化。

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  從圖2可知,污泥濃度達(dá)到7500~8000mg/L時污泥含水率最低,效果最為理想。所成絮團(tuán)大而緊實、出水多。污泥濃度超過8000mg/L后,上清液渾濁,處理效果變差。在實際運(yùn)行過程中,若污泥的處理量一定,絮凝劑投加量要根據(jù)污泥濃度的變化進(jìn)行調(diào)整,污泥濃度增加,絮凝劑投加量增加。由于本疊螺處理加藥系統(tǒng)最大絮凝劑投加量上限為0.3%,如果污泥濃度過高,超過機(jī)器最大可處理負(fù)荷,則會導(dǎo)致藥劑處理效果下降。因此,應(yīng)盡可能將污泥濃度控制在一定范圍,以達(dá)到較穩(wěn)定處理效果。

  2.2 不同主機(jī)轉(zhuǎn)速對疊螺機(jī)污泥脫水含水率的影響

  正常情況下,主機(jī)轉(zhuǎn)速會隨著污泥混合箱內(nèi)液位變化反應(yīng)進(jìn)料量大小,通過調(diào)整螺桿物料泵的電機(jī)轉(zhuǎn)速從而聯(lián)鎖調(diào)整主機(jī)轉(zhuǎn)速。但是不同于離心脫水設(shè)施,疊螺脫水機(jī)采用類似板壓式處理方法,壓縮時間越長,含水率越低。處理效果越好。通過不同主機(jī)轉(zhuǎn)速下,污泥含水率的變化進(jìn)行記錄試驗。試驗結(jié)果見圖3。

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  通過試驗表明,由于采用壓力擠壓脫水的物理原理。脫水螺旋主機(jī)頻率越低,轉(zhuǎn)速越低,擠壓越充分,含水率越低。隨著主機(jī)頻率的升高,污泥含水率升高,處理效果降低。在保證物料輸送的前提下,應(yīng)盡量降低主機(jī)轉(zhuǎn)速延長擠壓時長,進(jìn)行泥水分離。

  2.3 不同絮凝劑濃度進(jìn)行脫水含有污泥含水率影響的試驗

  在最大處理物料量的情況下,將聚丙烯酰胺藥劑的濃度配制在0.1‰~0.5‰,投配率隨藥劑濃度的變化如圖4所示。

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  絮凝劑濃度增加初期,雖然低濃度時藥劑易溶解,且大分子鏈能充分伸展開來,充分發(fā)揮吸附架橋作用。但是由于油泥的不同性質(zhì),初期隨著親油機(jī)制存在,絮凝劑為發(fā)揮絮凝作用,污泥含水率高,處理效果差。隨著絮凝劑濃度的增大,絮凝效果增大,處理后含水率明顯降低,但是隨著絮凝劑增大污泥絮團(tuán)會有過量電荷而排斥,從而降低絮凝效果,處理后含水率升高。因此應(yīng)該將絮凝劑的濃度控制在0.3‰左右最為合適。

  3、結(jié)論

  污泥濃度過低無法有效絮凝,在疊螺脫水機(jī)能會隨著脫水污泥帶出,從而影響污泥含水率。污泥濃度過高,超過了機(jī)器最大可處理負(fù)荷,則會導(dǎo)致藥劑處理效果下降。因此,應(yīng)盡可能將污泥濃度控制在一定范圍,以達(dá)到較穩(wěn)定處理效果。由于采用壓力擠壓脫水的物理原理。脫水螺旋主機(jī)頻率越低轉(zhuǎn)速越低擠壓越充分,含水率越低。隨著主機(jī)頻率的升高污泥含水率升高處理效果降低,在保證物料輸送的前提下應(yīng)盡量降低主機(jī)轉(zhuǎn)速延長擠壓時長,進(jìn)行從分泥水分離。將絮凝劑濃度控制在0.3‰左右最為合適,最能充分降低污泥的含水率,從而得到最大的處理效益。( >

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