1、工程概況
某原油終端廠主要以原油儲存、穩(wěn)定和處理為主,原油來自渤海油田,為提高采收效率,聚合物驅(qū)技術在渤海油田得到廣泛應用,采出液含聚合物濃度呈逐漸增大趨勢。因此,終端廠生產(chǎn)廢水水質(zhì)復雜,具有高鹽、聚合物含量高、乳化程度高、廢水粘度大等特點,油水分離困難,可生化性差,屬于難處理含聚高鹽含油廢水。
目前,國內(nèi)外對聚合物驅(qū)采油廢水的處理主要采用除油除懸不除聚的工藝,該工藝主要目的是回注驅(qū)油,不需要去除聚合物。而終端廠生產(chǎn)廢水處理后需達標排海,排放標準更嚴格,處理難度加大。由于含聚生產(chǎn)廢水乳化嚴重,油水分離難度加大,故選擇適宜的削減聚合物措施,可有效降低聚合物對除油和微生物降解有機物干擾。
該終端廠生產(chǎn)廢水產(chǎn)生量約2000m3/d,廢水中CODCr質(zhì)量濃度約為1000mg/L、石油類質(zhì)量濃度約為120mg/L、氯離子質(zhì)量濃度約為5000mg/L、TDS質(zhì)量濃度約12000mg/L、聚合物質(zhì)量濃度約為40~100mg/L等。現(xiàn)有廢水處理系統(tǒng)包括物化除油處理、預處理和生化處理工段,其中物化除油處理工段由調(diào)儲、粗?;蛛x、氣浮、澄清、雙濾料過濾等單元組成,預處理工段由冷卻塔、平流式隔油池和溶氣氣浮等單元組成,生化處理工段由MBBR曝氣池、CAST反應池和MBR等單元組成。
現(xiàn)有生化處理工段運行效果較差,出水水質(zhì)(如CODCr、氨氮及石油類等指標)難以達到新標準的排放要求,究其原因如下:由于物化除油處理效果不好,且進水端缺少有效削減聚合物的措施,導致生化處理效果差。因此,選擇適宜的脫聚工藝及生化處理和深度處理工藝顯得尤為重要。通過現(xiàn)場中試,達到驗證改進后工藝是否可行并為下一步提標改造提供優(yōu)化方案的目的。
2、中試規(guī)模及設計水質(zhì)
2.1 中試規(guī)模
本中試工藝處理規(guī)模為500m3/d。
2.2 設計進出水水質(zhì)
上游物化除油段出水經(jīng)過冷卻、隔油、調(diào)節(jié)、溶氣氣浮深度除油預處理后,中試出水進入中試裝置處理,中試出水水質(zhì)需達到遼寧省最新地方標準DB21/1627—2008《污水綜合排放標準》表1中直接排放限值。中試設計進出水水質(zhì)見表1。
3、中試工藝
3.1 中試工藝確定
針對現(xiàn)有工藝存在的問題以及出水水質(zhì)中CODCr、氨氮等主要指標不達標的問題,提出以下具體措施:
(1)為降低聚合物包裹對生化段微生物降解有機物的影響,增加脫除聚合物措施。脫聚工作原理:脫聚是利用鐵碳微電解工藝產(chǎn)生的二價鐵離子與形成PAM不溶于水的有機絡合物(俗稱鐵泥),再通過沉淀和過濾去除前端反應形成的鐵泥。鐵碳微電解工藝是在酸性條件下,利用鐵和碳之間的電極電位差形成微原電池,可以使廢水中污染物質(zhì)去除的工藝。
具體操作流程:經(jīng)過濾器后的廢水加酸調(diào)節(jié)pH值至4.5~5.5后進入脫聚反應塔,利用填充在塔內(nèi)的鐵碳填料自身產(chǎn)生的電位差對廢水進行微電解,產(chǎn)生二價鐵離子,其與帶微負電荷的PAM異性相吸生成不溶于水的有機絡合物(俗稱鐵泥),反應后的廢水加堿調(diào)節(jié)pH值至7~8后進入脫聚分離塔,塔內(nèi)上層設有斜板,在此利用淺層沉淀原理去除廢水中形成的鐵泥,下層設有過濾,在此去除廢水中殘留的鐵泥。
(2)為提高生化段對CODCr和氨氮的去除效果,對比分析和調(diào)研該領域現(xiàn)有常規(guī)生化工藝技術后,確定采用泥法和膜相結合的A/O工藝作為中試生化工藝。
(3)為提高出水水質(zhì),在生化段后增加深度處理段,經(jīng)生化處理后水中剩余有機物基本上屬于難降解大分子有機物,為加強大分子有機物斷鏈反應,并為降解有機物的微生物提供載體,擬采用高級氧化與生物碳組合工藝。
綜合以上分析,確定采用脫聚-生化處理-高級氧化-生物碳作為中試工藝,具體流程見圖1。
3.2 新增及改造構筑物主要設計參數(shù)
上游物化除油段出水經(jīng)過冷卻、隔油、調(diào)節(jié)、溶氣氣浮深度除油預處理后,出水500m3/d進入中試裝置。新增構筑物主要設計參數(shù):
(1)過濾器1(新增)。2座,尺寸為φ2.0m×3.8m,單臺處理能力為25m3/h,濾速為8.0m/h。設有反洗水泵2臺,流量180m3/h、揚程20m、功率15kW。
(2)脫聚反應塔(新增)。2座,尺寸為φ2.0m×10.0m,單臺處理能力為25m3/h。設有加酸設備1套,反應塔進水調(diào)節(jié)pH值為4.5~5.5。
(3)脫聚分離塔(新增)。2座,尺寸為φ2.0m×10.0m,單臺處理能力為25m3/h。設有加堿設備1套,分離塔進水調(diào)節(jié)pH值為7~8。
(4)脫聚調(diào)儲塔(新增)。1座,尺寸為φ2.0m×6.0m,處理能力為25m3/h。
(5)A/O池(原CAST池改造)。1座,尺寸為28.0m×5.5m×5.8m,有效水深5.2m,總水力停留時間為32.0h,污泥濃度為3.0g/L,CODCr容積負荷為0.09kg/(m3•d),污泥回流比為100%。設有潛水推流器2臺,功率為4.0kW;設有鼓風機2臺,Q=20m3/min、H=58.8kPa、N=45kW。
(6)二沉池(原CAST池改造)。1座,尺寸為6.0m×6.0m×5.6m,有效水深4.5m,表面水力負荷為0.88m3/(m2•h)。設有出水泵2臺,流量為25m3/h,揚程為20m,功率為4.0kW。
(7)過濾器2(新增)。1座,尺寸為φ2.0m×H3.8m,處理能力為25m3/h,濾速為8.0m/h。
(8)高級氧化池(新增)。1座,尺寸為3.0m×3.0m×6.5m,有效水深6.0m。設有空氣源臭氧發(fā)生器1套,臭氧產(chǎn)量為3kg/h、功率為30.0kW;過氧化氫加藥設備1套。
(9)生物碳池(新增)。2座,尺寸為3.0m×3.0m×6.5m,有效水深為5.5m,填料層厚3.0m。
(10)過濾器3(新增)。1座,尺寸為φ2.0m×3.8m,處理能力為25m3/h,濾速為8.0m/h。
3.3 水質(zhì)分析
為分析中試裝置運行效果,表2列出了2016年4~5月中試裝置進水和出水水質(zhì)數(shù)據(jù),并與現(xiàn)執(zhí)行的廢水外排標準進行了綜合對比分析。
通過分析可知,中試裝置出水中的CODCr和石油類均為1~2d超標,氨氮全部達標,總氮基本不達標。原因分析如下:原預處理工段調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)能力不足,不符合設計規(guī)范要求,進水水質(zhì)不穩(wěn)定可能導致出水CODCr和石油類個別天數(shù)超標;另外,本套中試工藝缺少去除總氮的有效措施。
3.4 工藝優(yōu)化
針對中試裝置近2a運行中存在的主要污染物(COD和石油類)不能穩(wěn)定達標和總氮不達標問題,提出以下優(yōu)化措施:
(1)現(xiàn)有的調(diào)節(jié)池水力停留時間僅為10.6h,遠達不到規(guī)范要求,建議增大調(diào)節(jié)容量。
(2)中試裝置生化段采用厭氧+好氧工藝,缺少對總氮的去除措施。建議采用厭氧+缺氧+好氧工藝,強化生化段對CODCr和總氮的去除,減輕后續(xù)深度處理段的壓力。
4、工程投資及運行成本
工程總投資為220萬。運行費用為9.6元/m3,不含設備折舊費,其中輔助材料費用為2.1元/m3,燃料動力費用為3.8元/m3,人工費用為1.2元/m3,污泥處理費用為2.3元/m3,其他費用為0.2元/m3。
5、結語
終端廠含聚高鹽含油廢水首先進入上游物化除油段,出水經(jīng)過冷卻、隔油、調(diào)節(jié)、溶氣氣浮深度除油預處理后,出水500m3/d進入中試裝置,采用脫聚-生化處理-高級氧化-生物碳中試工藝處理,進一步去除CODCr、石油類、聚合物和懸浮物等污染物。針對中試裝置運行中存在的主要污染物(CODCr和石油類)不能穩(wěn)定達標和總氮不達標問題,有針對性地提出優(yōu)化措施,如增大調(diào)節(jié)池容量、生化段增加脫氮措施,并適當降低生化段有機污染物污泥負荷。( >
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