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煤化工廢水深度處理粉末活性炭-陶瓷膜臭氧技術

  為了保證煤化工廢水近零排放,需增設深度處理工藝單元。催化臭氧氧化是一種高級氧化技術及有效的深度處理技術,不產生二次污染,同時,活性炭價格低廉,催化臭氧氧化降解有機物效果較好。因此,本文探討了粉末活性炭-陶瓷膜臭氧深度處理煤化工廢水。

  1、試驗裝置與方法

  1.1 試驗材料

  1)試驗用水 >

  煤化工企業(yè)排放廢水總體表現為高COD、高鹽分、高污染、有毒有害物質多、可生化降解性較差,一般的預處理和生化處理難以盡可能地降低污染,實現零排放,故需增設深度處理工藝單元。本試驗以某煤氣化工業(yè)廢水經生化處理后的二沉池出水為處理對象,對其進行深度處理。原水主要水質指標見表1。

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  2)木質商售活性炭。

  為了滿足反應器運行時的需求,本試驗采用木質商售活性炭,生廠廠家及性能指標如表2所示。

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  1.2 試驗儀器及裝置

  1)試驗使用的儀器如表3所示。

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  2)試驗裝置及步驟。

  催化臭氧氧化實際廢水燒杯間歇性攪拌試驗:在燒瓶中放入1L初始廢水,活性炭投加量為2g·L-1,臭氧由純氧經臭氧發(fā)生器產生,將所得氧氣/臭氧混合氣連續(xù)通入燒瓶中,投加量200mg·L-1,使用磁力攪拌器進行攪拌,攪拌速度為600r·min-1,反應時間為30min,在室溫(25±3)℃下通風櫥中進行。

  構建一套粉末活性炭-陶瓷膜臭氧催化氧化反應器,利用該反應器進行連續(xù)流的試驗。其中,陶瓷膜組件下方設置臭氧及空氣曝氣管,這種設置的目的是向反應器通入臭氧的同時,利用空氣氣泡的剪切作用,減緩膜污染。設置空氣曝氣管,利用空氣氣泡的剪切作用,減緩膜污染。粉末活性炭-陶瓷膜臭氧催化氧化反應器裝置如圖1所示。

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  1.3 分析項目與方法

  本試驗分析項目與測試方法具體如下:

  1)實際廢水中的有機物表征采用氣相色譜-質譜聯用(GC-MS)儀器。

  2)跨膜壓差測定使用壓力傳感器監(jiān)測計算。

  3)臭氧投加量,臭氧利用率。

  4)膜通量。

  5)COD測定方法采用快速消解分光光度法(HJ/T399-2007)測定,取樣時間點為2.5、5、10、20、30min,過濾后測COD值。

  2、運行參數探究

  2.1 燒杯間歇試驗優(yōu)選臭氧投加量

  首先,在含有1L廢水燒杯中進行單獨臭氧氧化(曝氣質量濃度60mg·L-1,30min)及單獨活性炭吸附試驗。結果顯示,COD降解率分別為37%及58%。其次,在5個燒杯中分別放入1L廢水樣品,進行粉末活性炭-臭氧氧化混合間歇性試驗,粉末活性炭(PAC)投加量均為2g·L-1,臭氧投加量分別為0、40、80、120、160mg·L-1。結果顯示,COD降解率分別為61%、67%、70%及73%。由此可見,單獨臭氧氧化及單獨活性炭吸附降解目標廢水效果較差,PAC投加量為2g·L-1,臭氧投加量為120mg·L-1時,COD降解率較高。商售木質活性炭在不同臭氧投加量下催化臭氧氧化效果如圖2所示。

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  2.2 反應器運行通量的確定

  臭氧投加量確定為120mg·L-1,膜面積S=0.04m2,設計流量2L·h-1,平均流量1.62L·h-1,水力停留時間HRT=1h,待反應器運行穩(wěn)定后通過改變泵速調節(jié)通量。根據經濟性確定,40MLH以下通量經濟性不佳,超過80MLH,長期工作會導致膜機械破壞,最終確認50MLH為合適的膜通量,此時,跨膜壓差為13.5kPa。

  3、反應器處理效果

  3.1 反應器處理效果

  根據確定的運行參數,在臭氧曝氣量0.3L·min-1,即,臭氧投加量120mg·L-1,膜通量50MLH,COD為181.8mg·L-1進水情況下,進行粉末活性炭-陶瓷膜臭氧催化氧化反應器運行小試。先用廢水充滿反應器,再開始臭氧曝氣和空氣輔助曝氣,測定出水COD,記錄跨膜壓差。出水COD和跨膜壓差見圖3。

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  由圖3可知,在0min~100min內,隨著反應時間的推進,TMP逐漸升高,出水COD逐漸降低,且變化較快。分析原因可能是,反應初期,陶瓷膜膜污表面凝膠層迅速生成,同時,由于凝膠層的生成,膜過濾效果慢慢變好,出水COD下降。在100min~200min內,隨著反應時間的推進,TMP略有升高,出水COD值略微降低,且變化較慢。分析原因可能是,膜表面凝膠層生成與脫落達到平衡,跨膜壓差趨于穩(wěn)定,且進水COD與反應器內催化臭氧氧化分解水中有機物達到平衡。同時,由粉末活性炭-陶瓷膜臭氧催化氧化反應器運行狀況可知,出水COD<60mg·L-1,符合煤化工廢水排放標準中直接排放的限值(80mg·L-1)。

  3.2 催化臭氧氧化對跨膜壓差的控制效果

  為了考察臭氧對膜污染的影響以及臭氧利用率與跨膜壓差關系,在連續(xù)運行反應器時采用了5、10、15、20mg·L-14種臭氧曝氣濃度。結果顯示,隨著臭氧投加量的增大,出水COD和跨膜壓差均略有下降,如圖4所示。同時,計算得出的臭氧利用率與跨膜壓差關系,如圖5所示。

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  由圖4、圖5可以看出,臭氧投加量越大,臭氧利用率越低,TMP越低。據推測,出現這種情況的原因可能是,增大臭氧投加量,反應器中臭氧量增多,在一定濃度下催化氧化廢水效果更明顯,導致污水COD降低,膜內外濃度差變小,過濾壓力減小,同時,可能產生過量的羥基自由基,氧化分解了凝膠層中的有機物,使其厚度降低,進而導致TMP降低。

  4、結論

  通過本次試驗,得到如下結論:

  1)粉末活性炭陶瓷膜臭氧深度處理煤化工廢水的最佳運行參數:活性炭投加量2.0g·L-1,水力停留時間1h,臭氧投加量120mg·L-1,膜通量50LMH。

  2)進水COD為180mg·L-1時,出水COD為58mg·L-1,符合煤化工廢水排放標準中直接排放的限值(80mg·L-1)。

  3)在連續(xù)運行試驗后進行了改變臭氧濃度的試驗,發(fā)現臭氧濃度與跨膜壓差負相關,增大臭氧濃度能降低跨膜壓差,產生類似膜清洗的效果。( >

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